在企業生產運營中,電耗一直是成本控制與可持續發展的關鍵指標。2025年1-2月份,亞太森博生活紙生產部成功創造了更低的電耗紀錄,對比24年降低了11%,增加效益80余萬元。這一卓越成果背后,是一系列科學管理、技術創新與全員參與的協同努力,為企業的高質量發展注入了強大動力。 2024年,公司生活紙一、二車間電耗長期居高不下,不僅增加了生產成本,也對企業的環境責任履行形成挑戰。隨著市場競爭加劇與環保意識提升,降低電耗成為車間亟待攻克的難題。車間管理團隊深知,要實現電耗的大幅下降,不能僅依靠常規手段,必須進行全面深入的變革。 
技術升級是降低電耗的核心驅動力。生產部溝通技術部引入了先進的PI系統能源看板,精準地實時監測各生產環節的電力使用情況。通過數據分析,團隊發現傳動、磨漿、白水處理設備等能耗過高,于是溝通維修部利用檢修時間針對這些設備逐一進行改造。如將真空吸水箱關閉一個,在保證脫水干燥的同時有效降低傳動電機的負載功率;根據不同的產品規格,間歇開啟使用勻整磨,有效控制了磨漿電耗;針對白水系統電耗高,經團隊分析,不是某個設備功率高,而是設備較多原因造成的,因此我們決定在不影響使用的前提下,對相關設備進行有效的合并。 優化生產流程同樣至關重要。車間對生產工序進行了細致梳理,重新規劃設備的運行時間和協同作業方式。通過與生產計劃部門溝通,合理安排生產任務,減少了設備的空轉時間,使設備在運行時始終保持高效狀態。同時,推行精益生產理念,消除生產過程中的各種浪費,進一步降低了整體能耗。 員工的積極參與是實現電耗新低的重要保障。車間開展了廣泛的節能培訓活動,提升員工的節能意識和操作技能。鼓勵員工提出節能合理化建議,并對優秀建議給予獎勵。在日常工作中,員工們自覺養成隨手關燈、關閉不必要設備的良好習慣,積極參與節能行動,形成了全員節能的濃厚氛圍。 車間電耗創造歷史新低,帶來的效益是多方面的。從經濟層面看,直接降低了企業的生產成本,提高了產品的市場競爭力。從環境角度而言,減少了電力消耗,相應地降低了碳排放,為企業踐行綠色發展理念做出了積極貢獻。這一成果也為企業樹立了良好的社會形象,贏得了客戶和合作伙伴的認可。 此次車間電耗的突破,是生產部、技術部、維修部、生產計劃等部門共同努力的結果,充分體現了團隊合作的核心價值觀。展望未來,車間將繼續秉持創新與可持續發展的理念,持續探索節能新技術、新方法,不斷鞏固和提升節能成果,為企業的長遠發展貢獻更大力量。
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