在9月16日《浙江日報》頭版上,有一張“節約之星”光榮榜,康力紙業公司榜上有名,獲最佳創新獎?盗垬I憑借什么能在全省企業中脫穎而出榮獲此獎呢?日前來到了該公司,了解了該公司的“環境與節約”并舉之路。
“嘩嘩,嘩嘩……”清清地流水沿著藍白色瓷磚鋪設的露天水道,源源不斷地流入后面的河中。
“公司管理者和絕大多數員工都是厚皋村人,我們這輩人都是喝著這河水長大的,以前沒意識到污染問題的嚴重性,現在明白要是把河弄臟,就是把世世代代住的環境破壞了!痹诳盗垬I的環保污水處理車間,辦公室主任嵇松華指著公司后面那條河說,河對面就有人養著鲌魚,那可是個活的監測裝置,對水質要求很高。而據了解,自開始養殖以來,每年鲌魚都是大豐收!皬U水流量計老早就裝上了,9月底還將裝配廢水在線監測裝置,對廢水中的COD、SS等污染參數隨時進行監測。”
康力紙業位于新市鎮厚皋村,造紙已有近30個年頭了,公司生產的主要是沒有多大附加價值的包裝紙,靠的是薄利多銷,但是,廢水處理設備的安裝和使用顯然大大增加了產品的環境成本,在競爭如此激烈的造紙行業中,讓人不禁產生疑惑:公司的效益從何而來,公司是如何發展壯大起來的。
“環境成本高了,我們就在生產成本上做起文章!憋扇A說,通過工藝設備的改造,現在紙張的生產成本降低了很多。
據嵇松華介紹,通過清水泵和纖維分離工藝的改造,自動控制水的流量后,每年節約清水63萬噸;而蒸汽管道的改裝,又可以為公司每年節省1440噸蒸汽。在碎漿、除砂、濃縮、造紙等工序過程中,以前清水一次性使用后就直接排入廢水處理裝置,而現在看到,冒著白泡的廢水從工序過程中出來后都是循環往復,重新用于生產!皩嵤┣鍧嵣a方案后,水循環使用,一年可以幫我們節約清水50多萬噸,減少纖維流失約700噸,同時也減少了50多萬噸的廢水排放! 嵇松華說,以前每噸瓦楞原紙的耗水量為70噸,而現在只需要30噸。
“清潔生產一期工程是從去年3月份開始實施的,總投資大概為130萬,而一年下來,產品效益為150萬,現在已經全部收回改造的投資費用了。目前我們的二期工程,兩個沉漿池也已完工投入使用。”
通過節水,康力公司在生產成本上占了很大優勢,嘗到清潔生產的甜頭后,他們在節電上又動起了腦子。據了解,目前兩個各300噸容量的沉漿池已經投入使用,有大容量的沉漿池,不僅可以利用低廉的谷電制漿,避開高價峰電時段,而且減少了碎漿時間,時間短,用電量也大大降低。據初步預算,兩個沉漿池的建造,使用低谷電每年可節省成本36萬元,用電量減少后可以幫該公司每年節約60萬度電。“二期工程投入了100萬元,我們計劃利用一年時間收回投資。” 嵇松華胸有成竹地說道。
“節約”兩個字不僅體現在工藝設備改造上,而且,公司將節約一噸水、一度電,納入班組經濟考核指標,通過設立獎罰制度讓員工把節約落實在每日的工作中。車間職工每個月節約多少成本,公司就把節省成本的10%獎勵給職工。